分析汽輪機調節閥的通流與損失特性

2013-07-21 屈波 邵陽(yáng)學(xué)院

  本文針對設計數據,在多種壓比條件和升程條件下,對汽輪機調節閥的流場(chǎng)特性進(jìn)行數值模擬,閥碟下部空穴區占有通流面積,降低了通流面積,對汽輪機通流閥的通流水平造成影響,閥碟周?chē)侨珘簱p失十分嚴重的部分,占總損失的百分之六十以上,閥腔的全壓損失較少,如果相對升程小于百分之六,壓比小于0.8,在環(huán)形通道的末端會(huì )形成激波,激波能夠造成嚴重的全壓損失,為了使通流水平得到提高,應該使相對升程有效提高。

  隨著(zhù)我國社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟的飛速發(fā)展,人民生活水平得到提高,汽輪機的進(jìn)汽參數提高,機組功率增加,硬件成本投資增長(cháng)迅速,業(yè)主對機組的經(jīng)濟性要求和安全性要求不斷提高。

1、調節閥通流和損失特征

  在經(jīng)濟性角度出發(fā),汽輪機的壓損上升百分之一,效率就會(huì )下降百分之0.4,因此,在汽輪機研究開(kāi)發(fā)的過(guò)程中,應該不斷降低調節閥的壓損,在安全性角度出發(fā),雖然系統調節的自動(dòng)化水平不斷提高,但是配汽系統并沒(méi)有隨之大幅度提高,在管理閥門(mén)的過(guò)程中,雖然從業(yè)者提出了相關(guān)建議和意見(jiàn),但是在實(shí)際操作的過(guò)程中,沒(méi)有有效的實(shí)施。

  配汽系統的事故和壓力損失無(wú)法得到有效抑制,會(huì )產(chǎn)生因閥桿斷裂、閥座拔起和閥桿震動(dòng)而產(chǎn)生的負荷波動(dòng),甚至導致汽輪機超速飛車(chē),在研究其涉及因素的過(guò)程中,很難對機理性進(jìn)行準確的定量界限,導致基礎研究和實(shí)驗研究的發(fā)展十分患難,調節閥事故在調查的過(guò)程中,過(guò)于重視定性判斷。但是發(fā)電行業(yè)和汽輪機制造行業(yè)的操作人員都清楚的認識到,調節閥的安全性和工作效率具有較大的發(fā)展潛能,本文針對我國某企業(yè)的設計數據,對調節閥的三維流場(chǎng)性能進(jìn)行數值模擬,對流動(dòng)損失的分布規律進(jìn)行研究,闡述對通流水平產(chǎn)生影響的因素,在局部和整體等多個(gè)方面對調節閥的損失特征進(jìn)行研究,具有較高的準確性。

2、調節閥通流和損失特性計算方式及結果分析

  我國目前電廠(chǎng)中所使用GX-1型調節閥,基本結構由以下幾部分構成:閥座、閥碟、閥腔、進(jìn)口和出口等,三維坐標中,水平軸對應進(jìn)口方向,垂直軸對應出口的逆方向,通過(guò)右手定則對Z軸方向進(jìn)行確定。調節閥一般在高壓高溫蒸汽條件下進(jìn)行工作,為黏性湍流、可壓縮和三維流動(dòng),使用平均守恒型方程對其進(jìn)行計算。因為調節閥腔結構具有復雜性特征,本文使用分塊結構化網(wǎng)絡(luò ),由于閥門(mén)結構具有對稱(chēng)性,在計算的過(guò)程中計算一半即可得出準確結論。

  在保證通流性的前提下,不斷降低在閥門(mén)內部氣流的流動(dòng)損失,使機組的熱效率不斷提高,在出口壓力條件相同的情況下,流量通過(guò)的越多,氣流調節閥的出口壓力水平越高,在我國目前施工中使用的調節閥,額定工況下,相對升程保持在百分之三十以下,針對降低氣流損失的角度,為了保證整個(gè)機組在額定工況中的正常運行,應該保證相對升程在百分之四十以上。調節閥內部通道形狀十分復雜,為雙喉噴灌,第一喉部的通流面積不斷變化,第二喉部的通流面積不變,在中小升程的時(shí)候,環(huán)形通道喉部位置是調節閥流場(chǎng)面積最小的部分,但是伴隨升程的增加,環(huán)形通道的喉部面積增加,會(huì )對整個(gè)閥座喉部的通流水平造成影響。

  調節閥流道結構主要分為以下幾個(gè)部分:閥腔、閥碟和閥座等,氣流在三個(gè)部分流動(dòng)的時(shí)候,具有不同的流動(dòng)特點(diǎn),在進(jìn)入調節閥腔中較大空間的時(shí)候,氣流的流動(dòng)參數變化很小,例如靜壓的變化等,但是在氣流進(jìn)入環(huán)形通道后,在很短的行程中,蒸汽會(huì )產(chǎn)生劇烈的膨脹,靜壓水平會(huì )快速減少,在中小升程之中,氣流向閥座擴壓段流入,靜壓水平會(huì )不斷提高直到出口位置。環(huán)形通道進(jìn)口到閥座喉部的區域,是流場(chǎng)中具有最大流動(dòng)損失的地區,閥腔和閥座擴壓段,氣流的總壓損失降低,在小升程的時(shí)候,閥門(mén)流場(chǎng)的損失系數很大,尤其在p1和p0的比值小于0.8的時(shí)候,此區域的損失為總損失的百分之80,在p1和p0的比值小于0.7的時(shí)候,在環(huán)形通道尾端會(huì )形成激波,能量損失十分巨大。

3、調節閥通流和損失特性改善措施

  應該提高調節閥在額定工況下相對升程的最大值,有助于顯著(zhù)增加流動(dòng)效率,在調節閥全開(kāi)的時(shí)候,將相對升程保持在百分之四十以上,例如,如果壓比是0.98,相對升程能夠從31.2%提高到54.2%,總壓損失系數能夠從1.896降低到0.873,下降幅度保持在51%。

  閥碟下部的空穴區會(huì )對通流面積產(chǎn)生影響,使有效通流面積不斷下降,影響實(shí)際通流水平。閥門(mén)流場(chǎng)內部接近閥碟的部門(mén)是氣動(dòng)損失最大的地區,占整個(gè)損失的67%左右,小升程的時(shí)候,達到了82%以上,在小升程的時(shí)候,如果進(jìn)出口的壓比小于0.8,在環(huán)形通道的尾部會(huì )產(chǎn)生激波,帶來(lái)十分嚴重的總壓損失。

4、結語(yǔ)

  總之,本文針對我國某企業(yè)的設計數據,對調價(jià)發(fā)的三維流場(chǎng)性能進(jìn)行數值模擬,對流動(dòng)損失的分布規律進(jìn)行研究,闡述對通流水平產(chǎn)生影響的因素,在局部和整體等多個(gè)方面對調節閥的損失特征進(jìn)行研究,具有較高的準確性。