三次風(fēng)高溫閘閥控制系統的改造
某2500t/d生產(chǎn)線(xiàn)2003年6月投入生產(chǎn),生產(chǎn)中三次風(fēng)高溫閘閥控制不便,且閘閥配重鐵鏈時(shí)常出現落道現象。
1、原閘閥控制原理及存在的問(wèn)題
三次風(fēng)管與分解爐間有一塵降室,工況不正常時(shí)易出現塌料現象,調整三次風(fēng)閘閥頻率較高。三次風(fēng)高溫閘閥在中控窯操作監控畫(huà)面上是單獨一組,其開(kāi)度是用正反轉電動(dòng)機來(lái)控制。電動(dòng)機在閘閥固定端上方,靠齒輪傳動(dòng)帶動(dòng)鏈條使閘閥上下移動(dòng),側面有兩個(gè)固定滑輪分別配有兩個(gè)配重,兩個(gè)配重同時(shí)上下,且有上下限位開(kāi)關(guān),分別為開(kāi)、關(guān)限位。閘閥的開(kāi)度顯示靠人工看現場(chǎng)閘閥上的標桿刻度(即配重停留在標桿的具體位置)來(lái)判斷。
投產(chǎn)初期,設備相對較新,窯操作員從中控室窗戶(hù)透過(guò)玻璃窗看三次風(fēng)閘閥開(kāi)關(guān)的具體位置。但僅數月后,現場(chǎng)標桿刻度從中控室窗戶(hù)看起來(lái)比較模糊了,每次確定三次風(fēng)閘閥的具體位置都要在中控室內跑到窗戶(hù)前去看,或用對講機詢(xún)問(wèn)窯中巡檢工閥門(mén)現處位置,既費時(shí)又費力。
2、改造方案
首先對配重鐵鏈落道現象分析并改造,在固定滑輪上加深輪槽,在固定滑輪邊緣加焊鐵條,并作一防護罩,定期給鏈條加油,使鏈條在輪槽內平穩運行,改后再也沒(méi)有出現落道現象。
為解決閘閥控制操作不便的問(wèn)題,通過(guò)與自動(dòng)化人員商討,得到可行的控制方案。自動(dòng)化控制系統采用的是西門(mén)子DCS控制系統,使用WINCC操作界面和SETP7組態(tài)編程,改造保留其原有的機械設備和限位開(kāi)關(guān)部分不變(滑輪、配重等附件),把三次風(fēng)閘閥作為一個(gè)模擬執行器來(lái)使用。
具體做法如下:
1)在現場(chǎng)手動(dòng)把三次風(fēng)閘閥關(guān)至零位,手持秒表,打開(kāi)閘閥到全開(kāi)位置,反復幾次測試,先全開(kāi)-全關(guān),再全關(guān)-全開(kāi),經(jīng)實(shí)際測定單行程所需要的時(shí)間為47s。
2)首先在操作(WINCC)畫(huà)面上做一選擇按鈕,再做一個(gè)模擬量給定和反饋顯示,將其定義為兩個(gè)模擬量,選擇按鈕及模擬量給定和反饋顯示放在窯尾系統主控畫(huà)面上閘閥旁邊。選擇按鈕是為了保留原有設計程序,其賦值為布爾型變量,點(diǎn)擊選擇按鈕,按鈕為灰色時(shí),表示操作時(shí)按原設計程序執行,得靠人工去看標桿來(lái)確認閘閥位置;選擇按鈕為綠色時(shí),表示操作時(shí)按改造后程序執行。其原三次風(fēng)高溫閘閥組窗口的正反轉電動(dòng)機啟?刂撇糠诛@示灰色,不可點(diǎn)擊控制,可防止操作員誤操作。窯操作員可根據操作界面上的模擬量值知道閘閥位置。
3)其次在SETP7上編定PLC程序,只要給模擬量給定賦值時(shí),程序就要把給定量與當前反饋量數值相比較,差值取絕對值,把絕對值除以100(閥門(mén)開(kāi)度為0~100%),乘以單行程周期時(shí)間(47s),乘積取整,作為電動(dòng)機運行時(shí)間;反饋量與給定量數值做比較,反饋量>給定量時(shí)(關(guān)限位未到時(shí))說(shuō)明要把閘閥開(kāi)度關(guān)小,反之,反饋量<給定量時(shí)(開(kāi)限位未到時(shí))說(shuō)明要把閘閥開(kāi)度開(kāi)大;當兩值相等時(shí),發(fā)一脈沖信號使電動(dòng)機停止,此時(shí)把給定量數值賦值給反饋量,說(shuō)明三次風(fēng)閘閥開(kāi)關(guān)已到位。
經(jīng)過(guò)試驗測試后,到達了預期效果,自2009年3月改造后,三次風(fēng)閘閥使用一直保持良好狀態(tài)。