RH真空爐脫碳過(guò)程噴濺的控制

2012-11-13 吳全明 江蘇沙鋼集團宏發(fā)煉鋼廠(chǎng)

  分析了RH真空脫碳原理和產(chǎn)生噴濺的主要原因,結合生產(chǎn)實(shí)踐,通過(guò)改變預抽模式,合理控制真空度,優(yōu)化提升氣體模式和吹氧操作,有效地控制了真空脫碳過(guò)程的噴濺,并產(chǎn)生了明顯的經(jīng)濟效益。

  RH 真空爐是生產(chǎn)超低碳鋼的關(guān)鍵設備,對改善產(chǎn)品結構、提升產(chǎn)品檔次起著(zhù)至關(guān)重要的作用。宏發(fā)煉鋼廠(chǎng)轉爐二車(chē)間兩座180t RH 真空爐是由西門(mén)子奧鋼聯(lián)SIEMENS- VAI 公司總體設計,在熱調試三個(gè)月后就進(jìn)行超低碳鋼的大批量生產(chǎn),在生產(chǎn)的過(guò)程中,無(wú)論是設備參數還是實(shí)踐操作都暴露出了問(wèn)題,尤其是在冶煉超低碳鋼真空脫碳過(guò)程噴濺導致的一些問(wèn)題嚴重制約生產(chǎn)。比如,噴濺的渣鋼將攝像孔粘死,操作人員看不到真空槽內冶金反應,頂槍孔粘渣鋼使頂槍升降受阻,難以進(jìn)行吹氧作業(yè),槍頭積渣導致氧槍點(diǎn)火困難,熱彎管內積聚渣鋼多影響抽氣功能和脫碳效果,導致熱彎管更換頻繁。真空爐粘渣鋼部位見(jiàn)圖1 所示。根據上述情況,詳細地分析了脫碳過(guò)程噴濺的機理,結合生產(chǎn)實(shí)踐,提出了相應的控制措施,解決了真空爐脫碳過(guò)程中噴濺的技術(shù)難題。

1、180t RH 真空爐設備主要技術(shù)參數

  宏發(fā)煉鋼廠(chǎng)轉爐二車(chē)間的RH 真空爐是2010 年2 月份投產(chǎn)的,每套真空爐都有在線(xiàn)處理位和離線(xiàn)烘烤位,都采用頂槍烘烤,可以進(jìn)行快速更換真空槽。真空系統采用的是5 級蒸汽噴射泵系統,為提高真空段的抽氣能力和縮短抽氣時(shí)間,在4、5 級真空泵各并聯(lián)了1 臺輔助噴射泵以加強抽氣能力。主要功能有:脫氫、脫氮、脫碳、脫氧、去除夾雜、合金微調、升溫等。其主要技術(shù)參數見(jiàn)表1。

  表1 180t RH 爐設備主要技術(shù)參數

180t RH 爐設備主要技術(shù)參數

2、產(chǎn)生噴濺的機理及原因分析

2.1、RH 真空脫碳的原理

  在真空處理脫碳過(guò)程中,真空室內存在三個(gè)反應位置,即熔池表面、氬氣泡表面和熔池中。圖2 給出冶金反應示意圖。真空處理是以冶金反應熱力學(xué)和動(dòng)力學(xué)為基礎?衫斫鉃,熱力學(xué)表示化學(xué)反應最終狀態(tài)的穩定含量和可控制的精度;動(dòng)力學(xué)表示完成化學(xué)反應過(guò)程并形成最終產(chǎn)物所要求的時(shí)間。從脫碳的熱力學(xué)角度分析,從鋼水中去碳、氧,真空條件下是以壓力對化學(xué)反應的影響為基礎,當氣體壓力降低促進(jìn)化學(xué)反應([C]+ [O] → CO↑)的進(jìn)行。從脫碳的動(dòng)力學(xué)角度分析,主要是研究多長(cháng)時(shí)間能夠達到平衡值,即所要求的目標碳含量。

4、產(chǎn)生的效果

  通過(guò)工藝參數和操作過(guò)程的優(yōu)化,有效的控制了真空脫碳過(guò)程的噴濺,頂槍點(diǎn)火故障明顯減少,熱彎管更換頻率更是大幅度下降,由原來(lái)的平均使用280 次增加到563 次,提高了RH 爐的生產(chǎn)作業(yè)率。深脫碳時(shí)間由原來(lái)的20 min 降到15 min,脫碳結束后的碳含量由原來(lái)的20 ppm 降到15 ppm 以?xún),終點(diǎn)溫度命中率也得到大幅度提高。另外,浸漬管的壽命由原來(lái)的平均60.9 次提高到87.5 次,底部槽壽命由原來(lái)的平均172.4 次平均提高到201.4 次,產(chǎn)生了明顯的經(jīng)濟效益。

5、結論

  (1) 通過(guò)對RH 真空脫碳過(guò)程噴濺的機理分析,得出前期快速脫碳的操作過(guò)程是導致噴濺的主要原因。

  (2) 改變預抽模式,采用手動(dòng)操作真空泵來(lái)控制真空度的模式(先開(kāi)E5 泵和E5a 泵,3 min后再開(kāi)E4 泵,7 min 后關(guān)E5a 泵再開(kāi)E3,E2,E1泵)可有效的控制噴濺,而且不影響深脫碳效果。

  (3) 采用這種提升氣體模式(0 到4min,90Nm3/h;4 到7 min,120 Nm3/h;7 min 以后,150 Nm3/h),既能有效的控制噴濺,又能保證最佳的快速脫碳效果,在15 min 之內將碳脫到15 ppm 以下。

  (4) 控制冷卻小廢鋼的加入量,盡可能在脫碳中后期加入,以防引起噴濺。

  (5) 真空處理4 min 左右,在輕處理(僅開(kāi)兩級泵E4,E5)階段,槍位取4.0 m,標準狀態(tài)氧氣流量取1500 Nm3/h 吹氧,可有效的控制噴濺,而且吹氧的收得率高。

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